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鐵礦石精選流程考查

時間:2014-06-25 09:56:11

作者:博鱼機器

流程考查。針對2002年1~2月份生產中存在的問題,於2002年3月份對“提鐵降矽”一次精癬一次掃選工藝流程進行了3個階段、為期1個月的流程考查。主要查出以下問題:精選作業浮選機能力不足,浮選時問短,浮選機跑槽時間較長;對掃選泡沫給人一段磁選采取三項降尾措施,隨著尾礦品位的降低,中礦品位較大幅度下降,而產率較大幅度提高,帶來一段精選作業給礦品位下降,產率提高,流程貧化較為明顯。整改措施表明,第1、第2、第3次采取的降尾措施效果明顯,特別是第3次采用弱磁選機與中磁機聯選拋尾工藝,一磁尾19.39%,比第1次27.01%降低7.62個百分點;浮尾綜合指標19.06%,比第1次24.44%降低5.38個百分點。鐵礦生產線上要求比較嚴格,並且鐵礦生產線上有著一套很精細的生產工藝流程。同時看出第3次中礦品位48.15%比第1次58.96%下降10.81個百分點,中礦產率34.21%,比前列次1 1.31%增加22.90%;由於中礦品位降低和中礦產率增加,必然造成精選給礦品位下降,由第1次64.47%下降到60.36%,降低4.11個百分點,精選作業給礦產率增加22.90個百分點,造成浮選設備能力不足。同時,掃選泡沫給入閑置的咖50 m 4”濃密機,泡沫流動不暢,第3次掃選作業提質幅度僅有4.24個百分點。

措施,於2002年6月12日進行了改造:一是將原工藝“一次精癬一次掃馴工藝流程改為“一次粗癬一次精馴工藝流程,解決精礦質量波動問題,完善後工藝流程見圖10.1.6-3;二是將16 rn3浮選機改為20 ITl3浮選機,完善改造後的粗選采用9台20 1"113浮選機,精選采用4台20 m3浮選機,解決了浮選時間短,浮選能力不足問題;三是將粗泡沫由給入48濃密機消泡改為給入零米泡沫泵,用2台ZJ一100泵將泡沫給入西1050 mm×2400 mm弱磁選機與經過工業試驗、流程調試及整改措施,完善技術 譚改造後的工藝流程。

公司提質降矽工藝流程改造,由於尾礦品位比改造前升高1.84個百分點,選礦廠年精礦產量下降2l萬t,使公司幾乎沒有得到效益,卻較大幅度降低了鞍鋼鐵前成本。使高爐入爐品位提高2.06個百分點,降低礦耗62 kg/t,降低成本20形t;綜合焦比下降17 kg/t,降低成本6形t;煉鐵產量水平提高,固定費用降低,可降低成本4形t,合計降低鐵前成本30形t左右,按年產l 000萬t鐵計算,降低成本3.0億元。

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