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赤鐵礦選礦廠工藝分析

時間:2014-06-24 09:30:02

作者:博鱼機器

選礦廠是國內大型選礦廠之一,經過多年的挖潛改造和擴建,已形成2個選礦廠,即新、老選礦廠,共計19個磨選係列,設計年原礦處理能力近2 000萬t。

老廠一期工程於1969年由鞍山黑色冶金礦山設計研究院負責設計,規模為年處理原礦量500萬t,8個生產係列,1971年5月建成投產。二期工程於1978年由秦皇島黑色冶金礦山設計研究院負責設計,規模為年處理原礦量150萬t,3個生產係列,1979年4月試車後陸續投產。1987年設計院又自行設計增建1個生產係列,這樣水廠選礦廠老廠有12個係列,年處理原礦800萬t。鐵礦石破碎機鐵礦石粉碎機的工作原理相似,隻不過,前者顆粒較粗後者相反。選礦廠老廠設計采用兩段磨礦、兩次磁癬三次磁力脫水的工藝流程,原礦品位一般在27.00%左右;鐵精礦品位:1976年以前為62.00%左右,以後通過技術改造,逐年有所提高,1982年以後穩定在68.00%左右。礦石金屬回收率1977年以前低於70.00%.1982~1996年以後為76%~77%。選礦現流程為原礦采用磁滑輪預選拋尾,磨選工藝采用兩段磨礦、三次磁癬一次磁重精選機精眩

新廠由首鋼設計院自行設計,規模為年處理原礦1 150萬t,7個係列,於1992年建成投產。至此,水廠選礦廠新、老廠年處理原礦能力達到近2 000萬t。

水廠選礦廠隨著水廠鐵礦開采深度的不斷增加,礦石性質發生變化,礦石可選性逐年下降,給鐵精礦質量帶來較大影響。鐵精礦質量從1994年68.48%下降到1995年67.18%、1996年67.15%、1997年67.37%、1998年67.73%。1998年下半年開始,為滿足首鋼總公司68.00%鐵精礦的需求,選礦廠集中力量大搞科技攻關,進行了一係列流程改造和試驗攻關,在礦石性質日益惡化的條件下,1999年後,使精礦質量達到68.00%以上,SiO,含量降到4.00%以下,為全廠樹立精品意識,提高市場競爭能力打下了堅實基矗

進入21世紀,首鋼礦業公司本著穩定質量、提高效率、節能降耗的原則,集中力量進行了一係列科技攻關。經過試驗研究和反複論證,水廠選礦廠最終確定了磨選工藝技術升級項目的方案,即用高頻振網篩取代尼龍固定細篩,用複合閃爍磁場精選機取代永磁磁聚機,並對流程和工藝設備重新進行了設計與配置,使工藝技術得到全麵升級改造。自2003年5月份至2004年1月份,全麵完成了全廠19個係列的磨選工藝技術升級推廣工作,並順利通過北京市級成果鑒定。新、老主廠球磨機台時處理能力分別比原流程提高了9.20%、8.10%,在入選品位僅為26.00%的情況下,鐵精礦品位穩定在68.00%以上,尾礦品位也得到降低。

目前,由於鐵礦資源緊張,水廠選礦廠處理原礦僅為773.6萬t左右,年產鐵精礦284.9萬t左右,原礦品位27.28%,鐵精礦品位67.95%,尾礦品位6.96%,實際回收率82.45%。

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