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赤鐵礦選礦工藝流程的試驗研究

時間:2014-06-25 09:56:11

作者:博鱼機器

赤鐵礦選礦工藝流程的試驗研究

選礦廠赤鐵礦的選礦工藝及設備,試驗研究早在20世紀70年代初就已開始了,當時我國處理貧如采用浮選,因堿性浮選精礦水分高,精礦冬季運輸過程的凍結問題無法解決。因此,優先考慮磁癬重選工藝。

(1)磁選一重選流程試驗。磁選一重選流程工藝過程包括原礦經二段連續磨礦,把礦石磨到73%一o.074 mm,用兩次弱磁選機選出精礦。弱磁選機尾礦經過濃縮,再用離心選礦機一次粗癬一次精選得到重選精礦。弱磁選精礦和離心選礦機精礦混合為最終鐵精礦。離心選礦機粗選尾礦即為最終尾礦。鐵礦石破碎機鐵礦石粉碎機的工作原理相似,隻不過,前者顆粒較粗後者相反。試驗指標為當氧化亞鐵為2.3%~5.4%、原礦品位為30.16%時,獲得精礦品位60.34%,回收率79.23%,尾礦品位10.37%。選礦廠按此試驗指標進行了設計。但是,1976年建成投產後,工業生產指標很差,精礦品位隻有57.oo%~58.00%,尾礦品位高達15.oo%~16.oo%,回收率僅為61.oo%~63.00%。生產指標不好的主要原因是弱磁選作業入選物料粒度粗,部分粗粒連生體進入磁選精礦,所以精礦品位低;重選作業離心選礦機數量多(720台),入選物料粒度範圍寬,加上離心選礦機分選過程“兩鬥三閥”動作不到位,也影響生產指標偏低。

(2)磁選細篩一分級重選流程試驗。根據磁選一重選流程生產存在的主要問題,對原流程進行了全麵的技術改造,其內容主要包括弱磁選作業增加兩段細篩,對磁選精礦進行分級,篩上產品濃縮後進二段磨礦作業再磨,篩下產品再進行一次磁選,以提高弱磁選精礦品位,重選作業實行分級選別,即弱磁選尾礦用水力旋流器分級,溢流經濃縮後用離心選礦機一次粗癬二次精選,得出細粒重選精礦和尾礦。分選設備則用東北工學院與沈陽礦山機械廠共同研製的西1600 mm×900 mm雙錐離心選礦機取代原西800 mm×600 mm離心選礦機,使設備數量由原720台減至156台;沉砂用螺旋溜槽一次粗癬一次精選,得出粗粒重選精礦和尾礦。這樣,生產指標明顯提高,精礦品位達到64.00%。

(3)階段磨礦、強磁選一重選流程試驗。1984年,選礦廠與鞍鋼礦業公司研究所合作,開展了新的工藝流程研究。經過流程考查,發現現行生產流程尚存在下列問題;一次分級溢流中有70.54%的鐵礦物已經單體解離,可以及早分選出合格精礦。顯而易見,采用連續磨礦工藝是不合理的,采用重選設備拋棄尾礦的效果差,尾礦品位高;流程的適應能力差等。為此,對原礦石又進行了礦物工藝學研究和小型選礦試驗研究,提出了階段磨礦、強磁選一重選流程方案。

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