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大冶鐵礦生產工藝流程的特點

時間:2014-06-26 10:02:53

作者:博鱼機器

生產工藝流程的特點

(1)選礦廠采用三段一閉路破碎、幹式磁選拋尾流程,提前拋棄一部分廢石,減少入磨量,以提高入磨礦石品位。采用階段磨礦、階段選別,能夠有效去除脈石礦物,提高磨礦效率,有利於降低磨礦球耗、電耗。再磨前增加脫水磁選機,提高了磨礦作業濃度,使再磨效果大大提高。

(2)引進HP一500圓錐破碎機後,中碎粒度能夠達到一65 mm,細碎粒度降到一12 mm以下,大大減少了破碎係統的檢修時間,實現了“多碎少磨”。新破碎機的應用不僅有利於預選選別作業,而且將人磨粒度由原來的一18 mm降到一12 mm以下。鐵礦設備用於錳礦的采礦,其中用到較多的要數鐵礦破碎機鐵礦粉碎機了。與之配套的R1406sE-G圓振動篩篩分效率可達75%。

(3)陶瓷過濾機的成功應用。該設備生產能力大,水分含量低,運行成本低,可以回收細粒級物料,工作可靠,機構簡便,操作維護方便,自動化程度高,大大減輕了工人的勞動強度。陶瓷過濾機的過濾液清澈度與自來水相當,可作為陶瓷過濾機本身清洗用水,節約了清水,環保效益非常好。

(4)選礦回水的合理利用。1989年以後,大冶鐵礦泵站停止供水,選礦積極采取措施,在提高循環水利用率方麵做了大量的研究工作。經過對生產實際運行探索,對生產用水進行了係統改造,總結出一套“一觀二調三優控”的選礦循環水操作法,實現了選礦的廢水零排放,滿足生產用水要求,使選礦用水故障逐漸實現零影響。循環水利用率達到100%,每年減少新水補充成本150萬元,降低電耗70萬元。

(5)引進高效濃密機提高尾礦輸送濃度。選礦廠在提高尾礦輸送濃度方麵做了大量工作,通過技術攻關、引進高效濃密機、對濃密機底流泵采用變頻技術控製等,其輸送濃度由原來的15%一25%提高到35%~50%。不僅大大減少了輸送礦漿量,還節約能耗及尾礦輸送的遠行成本,確保了選礦的循環水質量。

(6)采用自動控製,實現節能降耗。采用自動控製係統實現破碎工藝設備的順序控製、邏輯連鎖控製、故障保護控製、破碎機給礦自動控製、礦倉布料自動控製等功能,優化磨礦分級生產過程,充分發揮設備效率,減少或杜絕球磨機漲肚和空轉時間,降低鋼球和襯板損耗,降低生產成本,實現球磨機生產能力提高8%,能耗降低8%~15%,勞動生產率提高5%~10%,金屬回收率提高2%,降低工人勞動強度,減少設備。

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