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淺談我國脫硫石膏應用的狀況

時間:2014-05-16 09:45:48

作者:博鱼機器

“收縮率大”:脫硫石膏砌塊收縮率大的主要原因來自半水石膏相及雜質成分的不穩定。在牛產實踐中表現在幾個方麵:一縣當半水石膏中來完傘燃饞的粉煤灰飛灰輔名或萁“收縮率大”:脫硫石膏砌塊收縮率大的主要原因來自半水石膏相及雜質成分的不穩定。在生產實踐中表現在幾個方麵:一是當半水石膏中未完全燃燒的粉煤灰飛灰較多或其1

他原因導致最終半水石膏中氫氧化鈣含量減少,此時如果對炒製的控製檢測不及時,生產水膏比不調整,變形是必然的;二是半水石膏中可溶性無水石膏和二水石膏相不穩定,製成的石膏砌塊含水率偏大或同一批次含水率差別較大,成牆之後牆體會有不同程度的開裂。具體表現為雙麵貫通縫和立縫明顯,且隨室內濕度、溫度變化。脫硫石膏生產線一般解決辦法是通過控製含水率來間接降低開裂的可能性(在新的石膏砌塊行業標準修訂中已有所體現);牆體與主體結構之間采用彈性連接和滿貼玻璃纖維網格布是目前較多使用的方案,但會增加牆體成本。

另外,脫硫石膏的陳化與冷卻是較關鍵的環節,脫硫石膏粉設備對保證建築石膏的品質有著重要作用。脫硫石膏經過煆燒脫水後,料溫一般在160℃左右,內能較高,活性極大,有強烈的吸水性能,在加水攪拌的過程中,熟石膏發生搶水現象,水化凝結時間極快。而且熟石膏剛煆燒後,含有一定量的可溶性無水石膏和二水石膏,熟石膏物相組成不穩定,致使石膏凝結時間波動較大,強度低;陳化就是熟石膏的均化,通過陳化能改善熟石膏的物理性能和品質。

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其它資訊推薦

脫硫石膏的概述

脫硫石膏是由火力發電廠煙氣脫硫產生的廢料,其主要成分為二水石膏。在脫硫石膏粉生產線,脫硫石膏生產工藝中它的某些性能遠遠優於天然石膏,是天然石膏的理想替代品。

養護溫度對返霜程度的影響

分別對脫硫半水石膏0.61、0.68、0.75的水膏比進行試件成型,並養護在5℃的水中進行返霜試驗,隨著水膏比的增大,返霜程度逐漸降低。

脫硫杆膏在國外的成功的應用

脫硫杆膏在國外的成功的應用,曆史證明了其環境可接受性。當脫硫石膏被利用,天然石膏能夠持續利用更長的時間,開礦的費用減少。此外脫硫打膏的資源化利用,可以節省作為脫硫渣的處理費用,節省作為垃圾的掩埋用地,產生作為產生銷售的銷售額,綜合效益十分顯著。

脫硫石膏中雜質的影響

用脫硫石膏作粉刷石膏抹灰,煤粉會富集在抹灰層的表麵,單個的煤粉顆粒肉眼可見,形成黑斑,影響美觀,在抹灰層上刷塗料或貼牆紙時,因為煤粉具有厭水性而使黑斑表麵難以黏附,從而影響牆體或頂板的裝飾效果。

發達國家中脫硫石膏工業的應用

發達國家的石膏工業由於它的競爭性和靈活性,成為較現代化,裝備卓越的工業,通過促進新產品和新工藝的不斷開發,解決了脫硫石膏對環境保護的重要問題,而且通過脫硫石膏的綜合利用還在增加勞動就業,減小環境汙染和提供優良建築製品方麵起著重要作用。

檸檬酸摻加方式對脫硫石膏晶體形貌影響

石膏中晶體為短針狀、棱柱狀升存的現象,辛要是因為,檸檬酸與石膏混合加入水中使得檸檬酸根離子在水巾濃度不均勻,導致水化過程中檸檬酸根離子濃度大的地方二水石膏影響較大,晶體變得粗大,而在檸檬酸根離子濃度小的地方則二水右膏品體影響較校

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